淺析造成凈化車(chē)間潔凈度不合格的原因
華銳凈化 2019-02-01 10:17:12 閱讀
檢測是凈化工程建設之后比較重要的一個(gè)項目,在檢測凈化工程各項指標過(guò)程中,有部分潔凈度檢測不合格,有的是廠(chǎng)房局部,也有整個(gè)工程。如果檢測不合格,雖然甲乙雙方通過(guò)整改、調試、清沽等。費勁千辛萬(wàn)苦達到了工程的要求,但是卻浪費了大量的人力和物力。不僅耽誤了整個(gè)工程的工期,最重要的是延誤了GMP認證的進(jìn)程,這就有些得不償失了。其實(shí),有些原因和缺陷在檢測前是完全可以避免的。據華銳凈化多年經(jīng)驗了解到,造成凈化工程潔凈度不合格的主要原因有:
1.凈化車(chē)間的設計不合理
這種現象比較少見(jiàn),主要是在一些小型的凈化級別要求不太高的潔凈室建造上?,F在凈化的競爭比較激烈,一些施工單位為了得到工程,在投標中給出了較低的報價(jià)。在凈化工程的后期施工中,利用一些單位不太懂行的情況,偷工減料,使用功率較低的空調通風(fēng)壓縮機組,使送風(fēng)功率與凈化面積不匹配,導致潔凈度不合格。
2.用低檔產(chǎn)品替代高檔產(chǎn)品
在潔凈室高效過(guò)濾器的應用上,國家規定在潔凈度10萬(wàn)級或高于10萬(wàn)級以上的空氣凈化處理,應采用初效、中效、高效過(guò)濾器的三級過(guò)濾。而筆者在驗證過(guò)程中,曾發(fā)現某大型凈化工程在l萬(wàn)級的凈化級別上采用亞高效空氣過(guò)濾器代替高效空氣過(guò)濾器,從而造成了潔凈度不合格。最終更換了高效過(guò)濾器才符合了GMP認證的要求。
3.回風(fēng)管道或回風(fēng)口設計、調試不好
在設計方面的原因,有時(shí)因空間所限未能采用“頂送側回”或者回風(fēng)口數量不夠,在設計方面的原因排除后,回風(fēng)口的調試也是重要的工工環(huán)節。如果調試不好,回風(fēng)口阻力過(guò)大,回風(fēng)量小于送風(fēng)量,也會(huì )造成潔凈度不合格。另外在施工中,回風(fēng)口離地面的高度對潔凈度也有影響。
4.凈化空調系統沒(méi)有清掃干凈
凈化工程在施工過(guò)程中,整個(gè)凈化空調系統,尤其是送、回風(fēng)管道都不是一次完成,施工人員和工環(huán)境都會(huì )造成通風(fēng)管道和過(guò)濾器的污染。如不清潔干凈,將直接影響凈化工程的檢測結果。改進(jìn)措施是,邊施工邊清潔,面前一段管道安裝完成徹底清潔后,可用塑料薄膜密封,避免環(huán)境等造成的污染。
5.潔凈廠(chǎng)房清涪不徹底
毋庸置疑,凈化車(chē)間在檢測前必須徹底全面清掃,才能進(jìn)行檢測。要求最后的擦拭人員,身著(zhù)潔凈工作服進(jìn)行清掃,以排除清掃人員人體造成的污染。清洗劑可以選用自來(lái)水、純水、有機溶劑、中性洗滌劑等。